预应力金属陶瓷衬板在矿山原矿料仓中的应用
宁夏王洼煤业有限公司
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一、 摘要:
本文研究了预应力低温烧结耐磨陶瓷技术,生产的预应力金属陶瓷衬板显著提高抗渗性能,解决了原料仓壁衬板的撞击、磨损和腐蚀问题,通过建立早强高强微晶陶瓷灌浆料抗压强度与压缩量的数学模型,为设计制造预应力金属陶瓷复合衬板,提供了铸钢材料抗拉强度的选择依据,由所建立的数学模型,很好的把金属材料的抗拉强度、铸钢板收缩率产生的预压应力和金属陶瓷外形尺寸紧密地结合起来。
二、 关键词:
预应力金属陶瓷、数学模型、 筒仓复合衬板、抗渗性能、抗撞击、耐磨损、耐腐蚀。
三、 轨道钢作为原料仓抗撞击内衬材料的存在问题:
由于矿山原料仓属于永久性的大型构筑物,所以设计要求使用年限比较长,如何能够保证原料仓安全、可靠的运行,是设计者必须考虑的问题。新颁布实施的最新GB50077—2017《钢筋混凝土筒仓设计规范》【1】,在6.6内衬章节中详细阐述了“仓壁或仓底受储料撞击、磨损严重的内衬应根据使用工况,选用钢轨、废旧钢轨等材料”,可以说这是最强有力的措施了。可是在储料的粒径大、比重大、硬度高、含酸性液体和落料高差大(大于30m)工况下,选用钢轨或轨道钢作为抗撞击内衬材料,还是存在钢轨变形、脱落而丧失保护仓壁混凝土的作用,甚至脱落下来的钢轨在漏斗口堵住出料口,导致撕毁运输皮带的安全生产事故(如果不采用钢轨作为原料仓壁的缓冲撞击衬板时,对于仓壁的撞击损毁更加严重)。下面我们来分析钢轨在使用过程中发生的失去连接、变形和脱落的原因:
四、 抗冲击防护层的损坏原因分析:
矿石从原料仓上方以3~5m/s的水平初速度进入原矿仓后,在重力作用下自由落体,三十米的原矿仓的末速度可达到25m/s,当质量是200千克的矿石落下时,所产生的动能是67600焦,对于如此高的冲击动能对于轨道钢来说是可以抵御的,但是对于钢轨之间的混凝土就是一个伤害严重的问题了,混凝土在这种环境下受到如此循环往复的冲击,首先导致混凝土的开裂和“碳化”【2】【3】。随着腐蚀性液体的渗入,加速混凝土强度下降,从而被损毁而脱落,当矿石的冲击动能全部释放在轨道钢上时,轨道钢之间的连接焊点将产生巨大的冲击力,也就是说物料的冲击强度大于钢轨之间金属连接板的焊接强度,再加上混凝土的损毁使焊接点完全暴露在有腐蚀液体的环境中,也更加速轨道钢的连接焊点的损毁而失去连接作用。轨道钢相互之间失去整体性结构时,常常会发生轨道钢的变形和脱落,造成停产或皮带撕毁的事故是经常发生的
项目 | 原煤仓 | 煤块最大粒径mm | 撞击动能 J(焦); (冲击强度MPa) | 腐蚀介质 | 仓壁内衬 | 更换材料和时间 | 安装部位 | ||
直径m | 筒高 m | 材料 | 损毁情况 | ||||||
山西西山晋兴能源斜沟矿井上原煤仓 | 30 | 62(每个仓16个漏斗) | 300*300*2100, 210Kg/最大块 | 127000; (12.54) | 原煤中含有S,P的腐蚀元素 | 25mm厚铸石板 | 铸石板脱落;漏斗的结构层受损,已经渗水。 | 金属-微晶陶瓷复合衬板 第一个仓2017.8;第二个仓2018.3;第三个仓2018.6;第四个仓2018.9。 | 1漏斗斜面和四个与筒体相交的半椭圆面; 2筒体立面粘接压延微晶沟槽纹板。 |
陕西建新煤化有限公司 | 7 | 34 | 400*400*1000; 200Kg/最大块. | 67600; (6.67)。 | 原煤中含有S,P,Cl,腐蚀严重 | 38Kg/m和铸石板 | 铸石板脱落;分煤梁损毁;钢轨变形脱落;仓壁损毁严重 | 同上;2018.2安装金属-微晶陶瓷复合衬板 | 漏斗和分煤梁安装复合衬板。 |
中铝王洼矿井下原煤仓 | 6; 8. | 34 32 | 400*400*1000 200Kg/最大块 | 67600; (6.67) | 原煤中含有S,P的腐蚀元素 | 仓壁400mm钢筋混凝土(c30) | 铸石板脱落;仓壁落煤点到漏斗撞击高30m*宽2m深2m的沟槽,损毁严重已下沉。 | 预应力微晶陶瓷复合衬板 | 漏斗斜面安装预应力衬板;撞击沟槽安装高30m宽10m;围岩部分用锚杆支护 |