工程实例(部分) | |||||
3#原煤仓改建 | 高度:62米, 直径:30米 | 2017年9月-10月 | |||
2#原煤仓改建 | 高度:62米, 直径:30米 | 2018年5月 | |||
4#原煤仓改建 | 高度:62米, 直径:30米 | 2018年6月 | |||
1#原煤仓改建 | 高度:62米, 直径:30米 | 2018年7月 | |||
山西西山晋兴能源斜沟矿 | 2018年1月 | ||||
损坏原因:原煤从62m高的位置落下,极限煤块或矸石的粒径为:300*300*2330mm,仅仅是势能所产生冲击强度就在5.17Mpa,尤其是中间垂直的下料口,不但煤块具备了62m高度的势能,而且煤块在皮带上以5m/s的初速度向前冲击。造成很大的冲击力。 当防磨内衬板材损坏脱落后,结构层损坏的比较严重,损坏的主要因素有两个,一是磨损;二是腐蚀,因为原煤中含有硫和磷的成分遇到水时,就形成了酸性的液体,这就使得钢筋混凝土产生碳化问题,降低了混凝土对钢筋的握着力,导致钢筋混凝土作为结构材料的强度大幅下降。 修复方案: 彻底清除仓壁附着物,自漏斗口下口边用50*10mm的钢板焊接在与壳体连为一体的¢16mm的螺纹钢上,作为基准面。在此基础上安装金属—微晶陶瓷结构件,每个结构件之间预留连接头,同时结构件离仓壳体30~50mm的距离,因仓壳体表面不平整。每层焊接完成后,将空隙处用高强度微晶耐磨料预制的砖,用压延微晶专用胶泥粘接砌筑(在连接缝空隙尺寸小于80*80mm可以用高强微晶耐磨料浇筑),;砖的尺寸为240*80*80mm和120*80*80两种规格,使构件和仓壳体连为整体。从下料口上推到十字梁,且相互焊接牢固。这样在每层焊接完成后,与仓壁空隙处浇筑高强度耐磨料,同时漏斗本身就是上大下小结构形式,结构件四周相连且与壳体空隙处微晶耐磨料结合为一整体,当大块原煤冲击到金属—微晶陶瓷结构件表面形成的是剪切力,结构件受到的剪切力又被转换为压力,由于金属—微晶陶瓷结构件的抗压强度高达90Mpa以上,所以说极端大块的剪切力5.17Mpa是不可能损坏结构件的,再加上本身有自锁力(漏斗是上大下小),所以不会因较大煤块的冲击力作用而脱落 |